傳感器常見問題及解決方法
傳感器常見問題及解決方法
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1 壓力上去,變送器輸出上不去
加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去。 變送器輸出信號不穩(wěn) 變送器接電無輸出 變送器與指針式壓力表對照偏差大 微差壓變送器安裝位置對零位輸出的影響 壓力上去,變送器輸出上不去 此種情況,先應(yīng)檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,如果確認(rèn)不是,檢查接線方式,如接線無誤再檢查電源,如電源正常再察看傳感器零位是否有輸出,或者進(jìn)行簡單加壓看輸出是否變化,有變化證明傳感器沒有損壞,如果無變化傳感器即已經(jīng)損壞。 出現(xiàn)這種情況的其他原因還可能是儀表損壞,或者整個(gè)系統(tǒng)的其他環(huán)節(jié)的問題。 加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去。 產(chǎn)生此現(xiàn)象的原因極有可能是壓力傳感器密封圈引起的,在我們的客戶使用中碰到過幾次。 一般是因?yàn)槊芊馊σ?guī)格原因(太軟或太厚),傳感器擰緊時(shí),密封圈被壓縮到傳感器引壓口里面堵塞傳感 器,加壓時(shí)壓力介質(zhì)進(jìn)不去,但是壓力很大時(shí)突然沖開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化,而壓力再次降低時(shí),密封圈又回位堵住引壓口,殘存的壓力釋放不出,因此傳感器零位又下不來。排除此原因的*方法是將傳感器卸下,2 直接察看零位是否正常,如果正常更換密封圈再試。
變送器輸出信號不穩(wěn) 信號不穩(wěn)的原因有以下幾種 A.壓力源本身是一個(gè)不穩(wěn)定的壓力 B. 儀表或壓力傳感器抗干擾能力不強(qiáng) C. 傳感器接線不牢 D. 傳感器本身振動(dòng)很厲害 E. 傳感器故障
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3 變送器接電無輸出 可能的原因有: A. 接錯(cuò)線(儀表和傳感器都要檢查)
B. 導(dǎo)線本身的斷路或短路 C. 電源無輸出或電源不匹配 D. 儀表損壞或儀表不匹配 E. 傳感器損壞 變送器與指針式壓力表對照偏差大 首先,出現(xiàn)偏差是正常的現(xiàn)象 其次,確認(rèn)正常的偏差范圍 確認(rèn)正常誤差范圍的方法: 計(jì)算出壓力表的誤差值 例如:壓力表量程為 30bar ,精度 1.5% ,zui小刻度為 0.2bar 正常的誤差為: 30bar*1.5%+ 0.2*0.5 (視覺誤差) =0. 55bar 壓力變送器的誤差值。 例如:壓力傳感器量程為 20bar ,精度 0.5% ,儀表精度為 0.2% , 正常的誤差為: 20bar*0.5%+20bar*0.2%=0.18bar 整體對照時(shí)出現(xiàn)的可能性誤差范圍應(yīng)以大誤差值的設(shè)備的誤差范圍為準(zhǔn),以上例來說,傳感器與變送器偏差值在 0.55bar 內(nèi)可視為正常。 如果偏差非常大,應(yīng)使用高精度儀表(至少此儀表高于壓力表和傳感器)進(jìn)行參照。 微差壓變送器安裝位置對零位輸出的影響 微差壓變送器由于其測量范圍很小,變送器中傳感元件的自重即會(huì)影響到微差壓變送器的輸出,因此在安裝微差壓變送器出現(xiàn)的零位變化情況屬正常情況。安裝時(shí)應(yīng)使變送器的壓力敏感件軸向垂直于重力方向,如果安裝條件限制,則應(yīng)安裝固定后調(diào)整變送器零位到標(biāo)準(zhǔn)值。
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